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渤海某油田断层防漏提效研究和应用时间:2023-02-12 (中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司, 天津 300450)
摘 要:渤海某油田由于地质构造的特殊性,钻井过程中由于断层的影响导致多口井出现了井漏问题,严重影响了钻井成功率,对本区油气勘探带来了不利影响。为有效解决因断层因素导致的钻井井漏问题,开展了断层防漏提效技术研究,提出了针对性的预防井漏措施,并通过实际井的验证,证明了这些措施的有效性。 关键词:渤海某油田;钻井防漏;提效措施
1 项目研究背景及意义 渤海某油田区块地层构造活动强烈,多条走滑断层弯曲和叠覆形成一系列走滑转换构造。该油田构造位于辽东走滑构造带的南段、郯庐走滑断裂东支的转折端。地应力容易聚集、释放,构造活动十分强烈,致使该区成为油气聚集的有利场所。走向由南北向转为北东向,且在深层受中央断裂所控制,构造被中央断层划分为东、西两块。西块是依附于中央断层的半背斜构造,而东块为受中央断层所控制的似花状构造。第一批钻井过程中多口井发生严重漏失,并造成卡钻事故。经统计分析,该油田A平台漏失率为30%,该油田B平台漏失率为23%,作业时效只有92%。 2 主要技术内容及创新点 2.1 表层套管下深优化 通过第一批井的表层声波测井反推成岩机理,如图1资料显示明上段地层在垂深600m附近有成岩性变化界面,承压能力差,易发生漏失,故指导后期作业表层套管下深由原先的400m加深至650m左右。 2.2 钻测一体化剖析断层风险 通过对该油田第一批井漏失情况分析得出:井轨迹与断层夹角大于90°时易发生漏失;断层破碎带分布有一定的规律性,井轨迹过断层垂深在1350m~1650m范围内易发生漏失。过X1/X2交叉断层且距离断层较近的W5H、W7H、W9H、W10H井漏失严重;过X1/X2交叉断层且距离断层较远的W6H、W8H井漏失较小;西区东北部的W1H、W2H、W3H、W4H井基本不漏失;根据已钻井在平面上过断层的位置可以看出,距离X1/X2断层交叉点越近,漏失越严重。 井轨迹与断层垂直于断面过断层会减少与断层破碎带的接触,降低井漏风险;断层破碎带分布有一定规律性,在本区块垂深1360m~1660m过断层易发生漏失。 通过对地震剖面的分析得到方差波形图,并分析对比漏失风险,按照漏失风险等级做出对应对策,对于漏失风险高的区块应调整轨迹尽量避开,如图2对第二批的X14井,调整轨迹,避开易漏断层,若实在轨迹无法规避,则应从以下几点入手:减少过断层横截接触面积。如图3,X4H井调整轨迹后,尽可能以垂直角度过断层,减少过断层横截面积;过高风险断层区域优化轨迹以稳斜通过,避免在断层附近定向作业造成憋压,导致憋漏断层。如图4,X19井原轨迹设计以3°造斜率过断层,调整轨迹后稳斜通过断层附近;优化过断层垂深。 2.3 优化测井资料录取方式,减少井下风险 由于该区块漏失风险均较高,通过与油藏部门沟通优化测井方式,减少随钻测井项目降低作业风险。气油界面着陆井,改为采用随钻核磁+地化录井替代中子密度测井;利用地化录井流体性质解释优势,流体性质判别采用地化结果,孔隙度采用核磁结果。无气油界面中轻质油井,核磁替代中子密度测井。满足作业要求的同时最大化确保作业安全。改随钻核磁为过套管进行中子测井,经过公式矫正后亦能够满足资料录取要求。 2.4 优化钻具组合及钻井参数 为防止钻具组合扶正器过多,钻进期间造成卡钻情况,钻进至漏失风险较高断层前应更换简易钻具。旋转导向随钻测井钻具通径一般较小,不能过大颗粒堵漏材料,这样遇到突发井漏情况不能第一时间采取堵漏作业;若是漏失风险低的断层应加上堵漏短节或更换简易马达钻具组合。 钻遇断层或漏失风险高井段前,进行短起下钻,清除岩屑床,降低环空ECD,使井眼通畅;在钻进至断层之前,钻井液中提前加入堵漏材料,保证安全的情况尽可能密度走低线过断层;平台配备足量堵漏材料及堵漏浆,根据返出流量和钻井液池液面变化及时发现井漏;优化钻井参数,断层井段适当控制参数通过,控制倒划眼和下放速度,防止压力激动;开泵时先小排量10~15spm打通,返出正常后再逐渐将泵冲开至正常;下钻时,如果裸眼段较长或钻井液静止时间较长,中途应分段循环钻井液。 2.5 制定详细堵漏策略 若现场发生渗透漏失,即漏失速度小于 30m3/h,可以采取提高钻井液粘度、切力,适当降低密度,并加入单封等堵漏剂,控制钻速,边打边观察,如果无效,要停止钻进,降泵冲循环观察,待返出正常后,逐渐提高泵冲; 若发生裂缝漏失,即漏失速度大于30 m3/h,必须马上停止钻进,使用锯末、核桃皮、云母片、蛭石粉等堵漏材料进行堵漏,必要时起钻到套管鞋静止观察,提前动员专业堵漏服务公司进行堵漏采取下一步措施。 3 现场应用情况 通过对表层套管优化下深,加深至650m以下,该油田A平台第二批作业4口井,B平台第二批3口井,无发生漏失复杂情况,提效超14.88%。 该区块第一批井,2500m当量钻井周期11.70天,经过断层防漏措施优化后2500m当量钻井周期降为8.43天,钻井周期降低27%。钻井效率由91.6%提升至99.25%,提升8.35%。 该区块第三批四口井通过表层套管下深至750m,识别井漏风险后选用PD+直马达+堵漏短节的钻具组合,既预防井漏又提高了非漏失风险层的机械钻速。三口井均未发生井漏,且三口井较设计工期提前15.37天,较基本设计提效35.17%。 4 社会效益及推广前景 井漏一直是困扰钻井作业时效的顽疾,通过对该油田钻井漏失情况的剖析,分析出预防井漏措施,对后期该油田钻井作业做出针对性的预防措施,使得后面作业井未发生严重漏失,且作业时效逐步提高。
参考文献 [1] 王广源.渤海海域渤东低凸起南段原油"蒸发分馏"地球化学特征及成因[J].成都理工大学学报(自然科学版).2021(04):466-473. [2] 朱建敏.海上稀井条件下砂质辫状河储层隔夹层识别——以渤海LD2X油田为例[J].断块油气田.2020(11):13-18. 来源:化学工程与装备 - 官方网站 - 创刊于1972 2022年第12期 在线投稿 >> |